重慶實驗室純水設備解讀:采用TUD模型與AQUASIM模擬軟件對污水廠的診斷案例解析
【重慶水處理設備網(wǎng)http://wap.xachhh.cn/】1采用數(shù)學模擬技術對市政污水處置廠工藝運行問題進行診斷,同時提出優(yōu)化運行方案并進行模擬預測;
2通過模擬診斷,發(fā)現(xiàn)試驗污水處置廠倒置A2/O工藝運行中最主要的問題在于進水中可利用碳源(VFA 缺乏,其次是厭氧區(qū)停留時間(HRT太短;
3利用模擬可以確定現(xiàn)有倒置A2/O脫氮除磷工藝系統(tǒng)結(jié)合磷回收的最佳測流比為0.16
4通過模擬技術提出相應的優(yōu)化運行和改造方案,如,曝氣池分區(qū)重組、外加碳源、總進水逾越初沉池、實施UCT工藝改造等。
1引言
有效的數(shù)學模擬技術可以用于工藝方案比擬與工藝設計、問題診斷與運行優(yōu)化、試驗定向與工程放大。數(shù)學模擬技術的這些作用目前在國際上越來越廣泛地用于工藝研發(fā)、工藝設計和工藝運行。早先的一些工作已實現(xiàn)了對北京某大型市政污水處置廠倒置A2/O工藝的數(shù)學模擬(靜態(tài)與動態(tài))而且總結(jié)出一套適合我國污水處置廠采用的水質(zhì)特性化方法。此基礎上,針對該污水處置廠倒置A2/O工藝運行中存在問題,采用數(shù)學模擬方法首先診斷問題癥結(jié),然后提出運行優(yōu)化措施并通過數(shù)學模擬予以驗證,重慶實驗室純水設備以期為實踐提供參考。
2對運行狀況的初步模擬評價
該污水處置廠倒置A2/O工藝屬于低負荷運行,對有機物的去除效果較好,但對TNTP去除率還未達到50%為此,利用在靜態(tài)模擬時校正的工藝模型(TUD均值水量、水質(zhì)情況下對此工藝做出初步分析評價:倒置A2/O工藝中并未發(fā)生反硝化除磷現(xiàn)象;該工藝系統(tǒng)中,聚磷菌(PA O富積生長的適宜溫度為10~15℃;曝氣池第三廊道中DO最佳控制濃度應為0.5mg/L強化生物除磷最小污泥齡應為8d最佳污泥齡≥12d回流比(R應控制在60%左右;好氧區(qū)占曝氣池的體積比(fv宜為3/5~2/3SS/SS+XS為0.5~0.7時,出水TP濃度較低;易生物降解有機物(SS中的揮發(fā)性脂肪酸(VFA SA 越多對除磷越有利,需使SA ≥25mg/L
3工藝運行問題診斷
3.1進水中VFA 缺乏
對改工藝的靜、動態(tài)模擬結(jié)果均顯示,系統(tǒng)中SA 缺乏是制約除磷效果的主要因子。如圖1a所示,由缺氧區(qū)進入?yún)捬鯀^(qū)的SA 極低,缺乏2mg/L與實測值0~3mg/L相符)與第二點進水(0.3Qin中VFA SA =13mg/L混合后,進入?yún)捬鯀^(qū)時的平均實際SA 也僅為5.3mg/L
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
圖1試驗污水廠和對照污水廠缺氧區(qū)出水殘余VFA
對進入?yún)捬鯀^(qū)SA 充分(>50mg/L另一座污水處置廠倒置A2/O工藝進行模擬預測,并與實際運行數(shù)據(jù)對比的結(jié)果亦能反證這一推論,如圖1b圖2所示。該廠出水TP可達0.5mg/LNH4+-N≤5mg/L均能達到一級A排放規(guī)范。
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
圖2對照污水處置廠的模擬結(jié)果
3.2厭氧水力停留時間(HRT太短
促進PA O過度吸磷的實質(zhì)動力與厭氧區(qū)水力停留時間(HRT和厭氧環(huán)境的厭氧程度(硝酸氮濃度的大小)有關,一定范圍內(nèi)厭氧環(huán)境的HRT越長,厭氧水平越充分,PA O吸磷動力越強。其中,厭氧HRT直接影響專性厭氧細菌進行水解發(fā)酵反應水平。有研究表明,當HRT=2.5d時厭氧發(fā)酵反應器內(nèi)的VFA 濃度最高。然而,實際除磷工藝的設計厭氧HRT往往低于2.5d甚至在本例試驗污水處置廠厭氧區(qū)HRT僅為45min顯然如此低的厭氧HRT遠缺乏以使水解和發(fā)酵充沛進行,以至于PA O無法獲取足量VFA 用以生物除磷。綜上所述,厭氧HRT也是影響脫氮除磷的主要因素之一。但究其根本,癥結(jié)還在VFA 缺乏上。
4倒置A2/O工藝的運行優(yōu)化模擬分析
4.1曝氣池分區(qū)重組方案
針對上述分析所得厭氧HRT太短問題,結(jié)合初步分析評價中所得最佳好氧區(qū)比例,將系統(tǒng)中原有缺氧、厭氧、好氧區(qū)體積比(V1∶V2∶V3=1∶1∶7調(diào)整為V1∶V2∶V3=1∶2∶6以增大厭氧區(qū)體積來延長其HRT從而為間接獲取更多VFA 發(fā)明工藝條件。
結(jié)合初步分析評價中建議的運行參數(shù)(SRT=8dDO=0.5mg/LR=60%動態(tài)模擬曝氣池分區(qū)重組后的運行工況。結(jié)果如圖3所示,優(yōu)化后出水NH4+-N為10mg/L左右,TP為1mg/L左右,剩余污泥量也明顯減少(QS
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
圖3曝氣池分區(qū)重組后模擬結(jié)果
4.2外加碳源方案
上述方案是間接增加系統(tǒng)中的VFA 而最直接有效的解決方法莫過于向進水中投加碳源(甲醇、乙酸等)根據(jù)初步分析評價中所得最佳SS/SS+XS=0.5~0.7可知,當現(xiàn)有系統(tǒng)進水VFA 濃度(SA 升至25mg/L將有利于脫氮除磷,換算為投加甲醇量為500kg/d此時,VFA 約占進水COD15%而SS/SS+XS為0.63模擬結(jié)果見圖4可見,投加碳源后的系統(tǒng)運行效果大為改善,出水NH4+-N可降至5mg/LTP可達1mg/L左右;剩余污泥量也可減少約300m3/d 重慶純水設備
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
圖4投加碳源后模擬結(jié)果
4.3總進水逾越初沉池改造方案
除上述方案外,使污水處置廠總進水(VFA =25~35mg/L10%總進水COD逾越初沉池,直接分點進入曝氣池亦能增加碳源(SS或VFA SA 采用建議的運行參數(shù),模擬試驗結(jié)果如圖5所示。改造后出水水質(zhì)明顯好轉(zhuǎn),TNNH4+-N與TP都能達標,而且出水COD及TSS仍在系統(tǒng)所能承受的處置范圍之內(nèi)。
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圖5總進水逾越初沉池后模擬結(jié)果
4.4UCT工藝改造方案
由于設計忽略了反硝化除磷作用,倒置A2/O工藝中生物除磷效果存在天然缺陷。對此,可將其改造為UCT工藝以提升生物除磷效果。模擬試驗標明,取消UCT工藝中從好氧區(qū)至缺氧區(qū)的內(nèi)回流后,處置效果得到較大改善(圖6
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
圖6改造為UCT工藝后模擬結(jié)果
r2=0SRT=7dR=50%r1=150%
4.5結(jié)合磷回收工藝改造
采用化學除磷輔助生物除磷亦為改進除磷效果有效手段。二者的有機結(jié)合能夠防止保守化學除磷方式缺陷,如降低初沉污泥可生化性(進水中投加)影響較長SRT細菌數(shù)量(曝氣池中投加)宏量磷去除效果好而微量效果差(二沉池出水投加)同時,采用厭氧池上清液側(cè)流化學磷回收方式不只能夠有效降低進水磷負荷,還能夠間接提高系統(tǒng)COD/N與COD/P比值,從而強化生物除磷效果?;诖耍脑旃に嚪桨溉鐖D7所示。其模擬結(jié)果顯示,最佳側(cè)流比為0.16此時磷的回收率為25%當側(cè)流比大于此值時將增大磷回收的本錢,而且除磷效果也將受到消極影響。 重慶純水設備
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
圖7倒置A2/O工藝結(jié)合磷回收改造工藝方案
數(shù)學模擬用于污水處置工藝運行診斷與優(yōu)化
圖8結(jié)合磷回收工藝模擬預測結(jié)果
5結(jié)論
通過模擬診斷,發(fā)現(xiàn)試驗污水處置廠倒置A2/O工藝運行中最主要的問題在于進中可利用碳源(VFA 缺乏,其次是厭氧區(qū)停留時間(HRT太短。針對這兩大問題,提出了相應的優(yōu)化運行和改造方案,如,曝氣池分區(qū)重組、外加碳源、總進水逾越初沉池、實施UCT改造以及結(jié)合磷回收的工藝改造方案等,并通過模擬預測了各種改造方案可能呈現(xiàn)的較好運行效果。
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